公司工程師個人工作總結
尊敬的公司領導:
在過去的一年里,技術部在公司高層的領導下,在生產(chǎn)部、采購部、各車間的大力配合下,圓滿完成了公司交給的各項任務。下面從幾個方面向各位領導匯報。
第一,ec高效電機、dc高效直流電機的開發(fā),實現(xiàn)了從無到有,從單一到系列的跨越。
主要機型有ec韓電,ec山東宏泰,ec美菱。dc海信,dc康佳,dc重慶賽米。姚工在電路設計中做的大量工作,陳工、李總設計了工裝夾具、裝配流水線。ec電機和dc電機的開發(fā)投產(chǎn),為公司提供新的利潤增長點,為公司的長足發(fā)展提供了有力的保障。裝配流水線的投產(chǎn),工序實現(xiàn)了自動裝夾,自動安裝螺釘螺母,自動檢測,產(chǎn)能大幅提高?蛻魠⒂^后給予好評,提升了公司的品牌影響力。
罩極式二極、四極電機的品種不斷增多,產(chǎn)品型譜不斷完善。其中包括二極電機從110伏到220伏,頻率50赫茲到60赫茲,功率從5瓦到10瓦的,定子厚度從7毫米到29毫米,產(chǎn)品可滿足3c認證,vde認證。4極電機定子厚度分13、19、25三大系列,主要機型美的、美菱、澳柯瑪、羅特、韓電、青島營上等。
59型7毫米電機新增加了澆注環(huán)氧樹脂結構,填補了原先小電機沒有澆注型的空白,結構改進的同時提高了產(chǎn)品質量,減少了由運輸擺放不良、使用環(huán)境潮濕等原因引起的電機報廢。此改進得到用戶的認可及好評,已批量生產(chǎn)。
第二,主要零部件軸承盒、線圈骨架、調整墊、電機軸、轉子設計標準化、通用化方面取得很大進展。
不同系列的零件盡量能夠通用,減少模具投入,提高裝配效率。軸承盒模具升級后,產(chǎn)品在滿足使用的同時,外觀質量得到進一步提升。主要改進有以下幾個方面。
。1)電機減震墊硬度要求不一致,而減震墊硬度是由橡膠的材料配比和硫化工藝等因素決定的,在批量小的情況下,減震墊生產(chǎn)商需要經(jīng)常更換材料配比及生產(chǎn)工藝,很難保證質量,因此將減震墊的硬度統(tǒng)一成邵氏硬度40~46,便于供應商生產(chǎn),保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定。
。2)電機軸材料的統(tǒng)一。根據(jù)客戶的要求,電機軸的材料有4cr13、3cr13、1cr13,不同材料,其熱處理硬度不同,不利于供應商批量生產(chǎn),一定程度上增加了供應商的成本。根據(jù)公司要求電機軸的材料統(tǒng)一使用3cr13.外徑公差為上偏差+0.001,下偏差-0.003。外購的磁轉子增加電機軸表面不允許劃傷要求(僅限于轉子與軸承盒配合范圍內)。軸表面的粗糙度統(tǒng)一為0.05.
。3)軸承的公差統(tǒng)一。經(jīng)過和供應商溝通,對于球軸承的圓跳動公差內孔ф5以下的控制在0.04以內,對于內孔大于ф5小于ф8的軸承其圓跳動控制在0.05以內。
(4)對電機軸和鋁端環(huán)進行科學搭配,取消電機軸編碼6個,減少轉子編碼4個,減少了庫存庫位,提高作業(yè)效率。
(5)用于軸承盒后支架的墊片石墨尼龍墊各種型號的墊片外徑無統(tǒng)一公差,現(xiàn)統(tǒng)一為上偏差+0.03,下偏差0.
第三,部分結構件改進,使產(chǎn)品質量得到很大提升。
。1)澳柯瑪電機安裝支架的改進,原來采用2個安裝支架hld2.004.027,分體支架在使用過程中,由于電機的本身的重力和電機安裝角度的不同,風葉、轉子在高速旋轉過程中,其徑向上存在的不平衡量,使固定支架的螺釘產(chǎn)生松動、支架變形,嚴重的引起電機卡死不運轉或堵轉而引起燒包,存在極大的安全隱患。改進后使用1個整體支架hld2.004.092,固定支架的螺釘上不平衡力減小,螺釘不容易松動,提高了整機的穩(wěn)定性,提高了產(chǎn)品質量。
。2)紅黑兩種軸承盒蓋板的使用。電機使用的環(huán)境不同,對電機軸承的潤滑的要求也不同。常溫下使用的電機,軸承盒中是注油的,低溫下使用的電機采用浸油毛氈。這兩種軸承盒外形是相同的,在從軸承盒生產(chǎn)到倉儲,從倉儲到裝配的過程中,極容易混淆。因此經(jīng)過公司研究,低溫的軸承盒蓋板使用紅色的,常溫的軸承盒蓋板繼續(xù)使用黑色的,這樣一來,裝配過程中就避免了高低溫軸承盒的混淆。
。3)電機軸在與轉子配合的區(qū)域內加工滾花。在采用滾花工藝前,電機軸上加工有防滑槽,電機工作一段時間后注塑的轉子和軸之間有微量間隙,影響產(chǎn)品性能,經(jīng)研究后在電機軸上采用滾花工藝。軸采用滾花工藝后微量間隙消失,產(chǎn)品質量得到保證。
。4)標準件結構的改進。針對裝配線上因為標準件卡死,造成停產(chǎn)的現(xiàn)象,設計了公司專用防松螺釘、防松螺母。保證了流水線的作業(yè)要求。
第三,樣品提供。
今年先后為澳柯瑪、韓電、美的、美菱、海信、韓電、青島營上等客戶提供樣品100多批次,完成電機功率、電流、轉速、噪音等參數(shù)測試200多批次。這些參數(shù)為今后新產(chǎn)品開發(fā)提供設計依據(jù),為客戶服務提供有力的保障。
第四,知識產(chǎn)權方面,堅持自主研發(fā),科技創(chuàng)新。
今年先后配合辦公室完成國家高品和高新技術企業(yè)申請。完成ec高效節(jié)能電機專利申請1件。
在過去的一年里,我們的工作也存在一些不足,有些變更驗證不到位,造成了一定的影響和損失。例如澳柯瑪?shù)娘L葉,重新開模后沒有驗證其風葉與電機的匹配的性能參數(shù),在量產(chǎn)后顧客發(fā)現(xiàn)參數(shù)不符合要求。這是我們技術部做得不到位的地方,在今后的工作中引起重視。
20xx年技術部還會有相應的改進。如軸承盒的改進.原先使用的托盤+彈簧型結構,發(fā)現(xiàn)電機安裝上風葉后噪音是原空載的一倍。這是由于風葉的重力在高速運轉的情況下,現(xiàn)有結構彈簧會產(chǎn)生間隙,發(fā)出噪音,而且性能不穩(wěn)定,會使啟動和轉速都有變化。通過實驗證明,金屬支架改用三爪簧結構,帶負載后噪音降低3-5分貝,同時低壓啟動和轉速也相對穩(wěn)定。在20xx年將會抓緊時間驗證這一結構的有效性,及時做好改進,提高產(chǎn)品質量。
20xx年在新產(chǎn)品開發(fā)上將有一個新的突破。dc38型一體機將是我們20xx主攻產(chǎn)品,爭取在3月份送樣。ec4p電機也已列入開發(fā)項目。
展望20xx將是一個新的里程碑,我們要在確保老產(chǎn)品的正常生產(chǎn)下,做好、做快新產(chǎn)品的開發(fā),并能形成量產(chǎn)。新的一年里技術部繼續(xù)和其他部門一起,團結一致、創(chuàng)新開拓,為江蘇匯創(chuàng)美好未來而努力工作。
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