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機電設備安裝問題分析及處理論文
摘要:機電設備安裝后調試過程中發(fā)生振動超標,對施工進度產(chǎn)生嚴重滯后,處理不好振動問題,設備運行壽命將受到影響。臥式泵主要由電機、聯(lián)軸器、泵體等組成,F(xiàn)場運用機電設備振動分析理論,通過提高安裝精度,處理振動超差問題。
關鍵詞:振動分析理論;振動標準;壓縮機;電機
1引言
通用機電設備中,泵、風機、壓縮機、電機等使用較多,且安裝后調試過程中,振動問題在故障中占較大比重,對施工進度產(chǎn)生嚴重滯后,處理不好振動問題,設備運行壽命將受到影響。振動反映設備的運行狀況,設備正常運行時,振動數(shù)值和振動變化值較小;當振動數(shù)值增大時,說明設備出現(xiàn)一定程度異常。振動是機電設備安全運行評估重要指標,是影響設備安全、穩(wěn)定運行重要因素[1]。文章主要對壓縮機、泵、電機等機電設備振動超差問題進行分析,運用設備故障診斷技術,處理機電設備安裝后振動超差故障,并對相關處理過程、方法進行總結,以期找到類似設備,現(xiàn)場調試過程中,振動問題處理的有效方法。
2機電設備振動分析理論及標準
機械振動是指物體圍繞其平衡位置作往復交替的運動。機械振動的來源主要由機器零件制造公差、組裝間隙、零件間摩擦、旋轉不平衡等造成。振動按產(chǎn)生原因分為自由振動、受迫振動、自激振動,機械故障產(chǎn)生的振動,多屬于受迫振動和自激振動。振動按振動頻分為高頻振動、中頻振動、低頻振動,它是設備診斷中重要概念,是設備振動分析的重要工具。常用振動測量參數(shù)有速度、位移、加速度,國際上振動速度是常用分析診斷參數(shù),振動速度單位:mm/s;位移單位:μm;加速度單位:m/s2[2]。機電設備是由多個部件裝配組成的振動系統(tǒng),當系統(tǒng)以某階振型振動時,稱為某階主振動。它由多個零部件振動疊加而成,與設備整體質量和剛度有關,質量增大或剛度減小頻率降低,反之增高?赏ㄟ^改變設備零部件質量、配合尺寸,系統(tǒng)剛度來調整設備主振動,避免共振和設備振動超標等問題。機電設備中與轉速相等的頻率用1X表示,稱為工頻或基頻(固有頻率),用傅立葉變換進行振動頻譜分析,得到不等的工頻成分,用以不同故障分析。例如,熱變形、不平衡、共振、剛度不足、摩擦等故障的特征頻率都是工頻,對故障性質作一個初步、定性判斷。機電設備振動標準值,參考國標GB11347.1-89,即大型旋轉機械振動烈度評定等級,根據(jù)標準,對測量點三個垂直方向進行測量,有一個超過標準規(guī)定值,即判斷設備不合格,普通機電旋轉設備試車時,振動速度值一般控制在7.1mm/s以內,重要設備振動速度值控制在2.8mm/s以內。機電設備振動數(shù)值,是檢查考核機電設備設計水平、制造、安裝、檢修質量,保障設備安全運行的重要指標[3]。
3振動超差分析
機電設備現(xiàn)場調試過程中發(fā)生振動超差,通常運用設備故障診斷技,對現(xiàn)場調試過程中收集的數(shù)據(jù)進行分析,如振動頻率、振動形態(tài)、振動相位及方向等,初步判斷振動超差原因,然后采取驗證措施,一步一步解決振動問題。3.1振動頻率分析。不同振動特征對應不同的頻率,引起振動超差問題原因有不平衡、不對中、軸彎曲、軸承座剛性差、軸的異形、基礎剛度不足、承壓差、油膜渦動、電動機電氣部件異常等,對應振動頻率為工頻,數(shù)值在幾百赫茲以下,滾動軸承如有劃痕、潤滑不良、灰塵,振動頻率會有數(shù)萬赫茲以上。轉子不平衡、軸線不對中、轉子偏心、機械松動等缺陷,會使振動速度頻普有高于工頻值2X的振動頻率分量。振動速度近似一條正弦曲線,就不存在突變情況,不會有沖擊、碰撞摩擦因素的存在[1]。某冷水機組主要由電機、壓縮機、蒸發(fā)器、冷凝器等組成,設備重量9.3t,制冷功率1120kW,單臺電機功率160kW。試車過程中振動超差,經(jīng)檢查設備安裝及外接管路附件安裝,未發(fā)現(xiàn)問題,后經(jīng)反復試車,分析振動頻譜,發(fā)現(xiàn)電機轉子存在不平衡、軸線不對中情況,逐步檢查發(fā)現(xiàn)電機風扇,存在動不平衡,通過對稱去料法配平衡,最終調試成功。3.2振動形態(tài)分析。設備轉速下降過程中振動數(shù)值保持恒定時,屬于自激振動,如油膜振蕩;當振動數(shù)值很快衰減到一定振幅時,屬于共振現(xiàn)象;當振動數(shù)值按照一定比例衰減時,屬于強制振動,如存在設備部件不平衡。某臺臥式泵,額定功率7.5kW,首次啟動試車振動超差,經(jīng)多次檢查聯(lián)軸器對中數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)問題。調試過程中發(fā)現(xiàn)電機停轉過程中振動數(shù)值按比例階梯下降,松開泵地腳緊固螺栓,發(fā)現(xiàn)泵體被管道垂直拉高2mm,設備安裝存在應力,使泵強制振動。松開泵出口法蘭,調整管路支架,消除應力,再次啟動泵,振動合格。3.3振動相位分析。按照同一頻率的振動相位差,檢查相互間做怎樣的相對運動及趨勢,從而采取加固措施。某立式泵由電機、聯(lián)軸器、泵等組成,電機采用外接冷卻水冷卻方式進行冷卻,軸功率355kW,電機首次空載啟動振動超差,通過振動相位分析,電機冷卻水接管水平方向振動最大,在此方向采取加固措施,對管道增加管夾加固,解決振動超差問題。3.4振動方向分析。電機轉子不平衡,易發(fā)生徑向振動大,對中不良易發(fā)生軸向振動大特點。某臥式泵由電機、變速箱、聯(lián)軸器、泵組成,軸功率300kW。泵調試過程中,多次運行后出現(xiàn)振動超差,為泵體驅動端軸向振動大,松開聯(lián)軸器檢查,發(fā)現(xiàn)電機與變速箱、變速箱與泵之間聯(lián)軸器對中數(shù)據(jù)產(chǎn)生偏差,對中不滿足技術手冊要求,重新將聯(lián)軸器對中,重新啟泵,振動滿足要求。
4振動超差問題處理
某相同兩臺立式泵,主要由電機、電機底座(圓板、方板、墊圈組成)、聯(lián)軸器、泵體、泵體支撐環(huán)、泵體套筒等組成。為進口設備,軸功率392kW,泵體全長7.2m,單級離心水泵,電機采用外接冷卻水進行冷卻,電機電壓6.6kV。小流量試驗,泵及電機振動速度極限值要求不超過2.8mm/s。一號泵電機首次空載試車,振動超差,振動速度值最大5mm/s,通過振動頻譜分析,振動主要集中在1X工頻,還有4X頻率的振動分量,排除安注泵電機軸承故障,轉子不平衡、不對中、轉子偏心等問題,可能有共振和機械松動等問題。經(jīng)檢查,發(fā)現(xiàn)電機安裝存在虛角,通過增加不銹鋼墊片調整配合平面度,電機底座更換為多倫墊圈,此墊圈能有效吸收振動,補償電機安裝產(chǎn)生的平面度誤差,厚度由2mm增大到3mm,再次空載試車,振動數(shù)值最大2.4mm/s,滿足要求。二號泵電機空載試車,根據(jù)振動圖譜和前期相關設備施工經(jīng)驗分析,安噴泵振動超標主要由共振和機械松動、剛度不足等原因造成,電機設備冷卻水方向振動最大,有相對運動趨勢。現(xiàn)場對二號泵重新進行安裝調整,發(fā)現(xiàn)電機基礎板變形量,高差0.39mm,平面度超差較大,剛度不足問題,F(xiàn)場無法通過研磨方式處理平面度偏差,最后采取便攜式法蘭端面加工機床,現(xiàn)場機械加工處理,處理后平面度偏差最大0.02mm。試車后振動依舊超差,又通過對振動相位分析,在電機設冷水接口管道處增加臨時支吊架,電機空載試車,振動最大2.8mm/s,符合要求。通過上述分析可以看出,振動問題處理是十分復雜的過程,要有分析理論支持,有的放矢的進行驗證,從簡單到復雜,從現(xiàn)場安裝原因查找,再到設備制造原因查找;其次要有相關設備問題處理施工經(jīng)驗,防止衍生故障發(fā)生,造成越處理越復雜局面;最后充分利用現(xiàn)場測量數(shù)據(jù)、施工記錄、廠家出廠制造資料、調試記錄等,結合施工經(jīng)驗,仔細研究分析,制定詳細驗證方案,一步步排查、驗證,處理振動超標問題。
5結論
通過運用設備故障診斷技術,處理機電設備安裝后調試過程中發(fā)生振動超差,現(xiàn)場主要從提高安裝質量,調整零部件配合精度,增強設備剛度幾個方面入手,主要措施:①加強到貨檢驗測量,安裝配合表面水平度、平面度檢驗時需復測,發(fā)現(xiàn)偏差,及時處理;②設備安裝后出現(xiàn)配合表面平面度偏差,偏差小的研磨處理,偏差大的機加工處理,保證配合面非線接觸,滿足75%以上接觸面積,保證連接剛度,提高安裝質量和精度;③聯(lián)軸器對中精度越高越好,防止軸系不平衡誘發(fā)設備振動超標;④設備振動數(shù)值偏大方向,嘗試增加支架,增大螺栓把緊力矩,增大設備基礎尺寸等,提高設備剛度;⑤排除電氣、電機冷卻水流量和溫度、設備安裝衍生故障等原因引起的振動問題。
參考文獻:
[1]楊建剛.旋轉機械振動分析與工程應用[M].北京:中國電力出版社,2007.
[2]旋轉機械轉軸徑向振動的測量和評定[S].GB/T11348.2-2007.
[3]杜極生.軸系扭轉振動的試驗監(jiān)測和儀器[M].南京:東南大學出版社,1994.
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