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大型液化石油氣氣化站運(yùn)行管理模式的探討
一、概況
深圳市從一九八二年開始,借鑒和移植香港地區(qū)小區(qū)氣化的經(jīng)驗,采用了投資省、見效快的城市氣化途徑一—液化石油氣小區(qū)中央氣化管道供氣方式,以適應(yīng)深圳這個現(xiàn)代化城市的建設(shè)需求,在《全面規(guī)劃,分區(qū)建設(shè),逐步聯(lián)網(wǎng),逐步實(shí)現(xiàn)石油氣供應(yīng)管道化》的方針指引下,十多年來已先后建成了羅湖、濱河、木頭龍、百花、東樂、蓮花、金湖、羅芳、南油等十多個中央氣化站,為特區(qū)內(nèi)30多萬居民和公福用戶提供著優(yōu)質(zhì)的氣源。隨著深圳燃?xì)夤芫W(wǎng)的建設(shè)和發(fā)展,相對獨(dú)立的小區(qū)氣化站逐步聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行,1998年大型液化石油氣氣化站羅芳?xì)饣就懂a(chǎn)后,十多個中央氣化站先后退出運(yùn)行,深圳市管道燃?xì)馐聵I(yè)進(jìn)入了一個新時代—大燃?xì)饴?lián)網(wǎng)供氣時代。
二、羅芳?xì)庹竞喗?/P>
羅芳?xì)饣臼悄壳皣鴥?nèi)規(guī)模最大、自動化程度最高的液化石油氣氣化站,該站的設(shè)計采用了花園式氣化站的新概念,羅芳?xì)庹驹O(shè)計供氣能力為20萬戶,根據(jù)目前的運(yùn)行狀況,我們認(rèn)為該站的供氣能力可達(dá)到50萬戶左右,該站共由以下七個部分組成:
1、罐區(qū):羅芳?xì)庹竟迏^(qū)采用六個100立方米地下罐儲存液化石油氣,最大儲氣能力為285噸;
2、卸車臺:有四個卸車位,可同時對四部氣槽車進(jìn)行卸氣;
3、壓縮機(jī)房:配有兩臺美國產(chǎn)CORKEN--69l壓縮機(jī);
4、氣化爐區(qū):配有四臺美國產(chǎn)RANSoME ID--2500明火水浴式氣化爐,單臺氣化能力為4.8噸/小時;
5、配電區(qū): 由市電和自備電兩部分組成,自備發(fā)電機(jī)容量為90千伏安;
6、消防區(qū): 由一個600立方米的消防水池和兩臺流量為100立方米/小時的消防水泵組成;
7、控制中心:是羅芳?xì)庹镜暮诵牟课唬_芳?xì)庹静捎矛F(xiàn)代化的計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)對整個氣站運(yùn)行操作進(jìn)行控制,站內(nèi)每個重要工藝參數(shù)都通過二次儀表傳送到控制主機(jī)上,坐在控制主機(jī)前就能觀測到氣站運(yùn)行情況,并且能夠通過主機(jī)控制儲罐上的閥門、壓縮機(jī)、氣化爐,該系統(tǒng)具有強(qiáng)大的預(yù)警功能,氣站運(yùn)行時任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)細(xì)小偏差,主機(jī)就會報警,并自動切換到報警畫面,氣站工作人員可根據(jù)報警畫面的提示采取相應(yīng)的措施對出現(xiàn)的問題進(jìn)行處理。羅芳?xì)庹镜淖詣踊潭确浅8,除了卸氣時需要人工駁接膠管及開起槽車上的閥門外,其他的任何運(yùn)行操作都由計算機(jī)來完成,卸氣時計算機(jī)會自動判斷各儲罐液位的高低,然后選擇其中液位最低的罐,自動打開該罐的進(jìn)液閥,進(jìn)行卸氣,當(dāng)進(jìn)液罐的液位達(dá)到85%時,進(jìn)液閥會自動關(guān)閉,再選第二個液位最低的罐進(jìn)行卸氣;供氣時計算機(jī)會首先選擇液位最高的罐進(jìn)行供氣,當(dāng)供氣罐的液位降到5%時,出液閻自動關(guān)閉,然后再選第二個液位最高罐進(jìn)行供氣。羅芳?xì)庹居嬎銠C(jī)監(jiān)控系統(tǒng)不僅能夠控制氣站的供氣運(yùn)行,還能夠自動記錄氣站運(yùn)行工藝參數(shù)的歷史數(shù)據(jù),如各個儲罐每小時的液位、壓力等,甚至能夠自動統(tǒng)計每小時、每天、每月、每年的供氣量.由于羅芳?xì)饣咀詣踊潭雀,所要求的工作人員也很少,我們只為該站配備了八名工作人員,從而大大降低了運(yùn)行費(fèi)用。羅芳?xì)庹镜乃羞\(yùn)行數(shù)據(jù)都通過公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)傳送到公司的主服務(wù)器,公司各級領(lǐng)導(dǎo)都可在各自的辦公室的電腦里調(diào)閱。
三、羅芳?xì)庹镜倪\(yùn)行管理
盡管羅芳?xì)庹驹O(shè)計最優(yōu)化,選用了最好設(shè)備,但在投產(chǎn)初期我們還是遇到不少難題,通過一段時間的摸索,我們采取有效措事一一克服了該氣站運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,并摸索到一些新的管理經(jīng)驗。
l、氣化爐負(fù)荷不均
羅芳?xì)庹驹O(shè)計是一臺氣化爐出口配一個調(diào)壓器,這種設(shè)計是不能滿足任何氣化站運(yùn)行需要的,因為幾個調(diào)壓器出口壓力很難調(diào)到一致,總是會出現(xiàn)某個調(diào)壓器出氣量大,另幾個調(diào)壓器出氣量小,這樣一來會造成有的氣化爐超量供氣,有的氣化爐供氣負(fù)荷小,幾臺氣化爐供氣不均衡現(xiàn)象,導(dǎo)致氣化效果差、設(shè)備易損的局面,為此我們采用一根平衡管將幾個調(diào)壓器連接起來,解決了氣化爐供氣不均衡問題。因為不論幾個調(diào)壓器如何工作,都會通過平衡管將負(fù)荷平均分配給供氣的氣化爐。
2、氣化爐燃燒器氣源問題
明入水浴式氣化爐加熱燃燒器的氣源大多來自氣化爐的氣相出口,理論上液相的石油氣在經(jīng)過氣化爐熱交換吸熱后都被氣化,但液化石油氣中或多或少的合有一些難以氣化的組份,這些未被氣化的組份經(jīng)燃燒管到氣化爐加熱燃燒器后,堵塞燃燒控制閥使之不能正常工作,影響正常供氣。為了保障氣化爐正常工作,必須每半個月停爐清洗燃燒控制閥一次,對此我們從儲罐氣相管連接一條管到氣化爐的,通過儲罐的自然氣化給氣化爐提供加熱燃燒用氣,由于自然氣化的石油氣相對純凈,氣化爐燃燒控制閥不再出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。
3、避雷系統(tǒng)的改善
由于羅芳?xì)庹具\(yùn)行采用了計算機(jī)進(jìn)行監(jiān)控,氣站現(xiàn)場安裝了許多二次儀表,而原設(shè)計的避雷系統(tǒng)過于簡單,只在罐區(qū)設(shè)置了兩根l 2米高的避雷針,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足該站防雷擊的需要,結(jié)果在該站投入運(yùn)行后的第一個雷雨季節(jié),該站就損壞了五個壓力變送器、四個液位變送器、兩個流量計,損失達(dá)20余萬元。后來我們請廣東省防雷中心幫助重新設(shè)計、安裝避雷系統(tǒng),經(jīng)過現(xiàn)場勘察和計算,重新設(shè)了三根32米高的避雷針,并從電源開始到現(xiàn)場儀表接線金都安裝了防雷單元,此后羅芳?xì)庹镜碾娮釉O(shè)備再也沒有受到雷擊的破壞了。
4、地下儲罐壓力的控制
羅芳?xì)庹静捎玫叵聝迊韮Υ嬉夯蜌,由于陽光不能直接照射到地下罐,罐的表溫基本上保持在攝氏20度左右,罐內(nèi)石油氣的飽和蒸氣壓都在0.5MPa以下,在大型液化石油氣氣化站中,地下儲罐內(nèi)的壓力容易得到控制,控制罐內(nèi)的壓力對氣化站的安全運(yùn)行及緊急事故處理是非常重要的。我們是通過以下方法來控制地下罐的壓力的:
(1)、通過自然氣化的方式來控制儲罐壓力
羅芳?xì)庹居捎谂鋫涞氖敲骰鹚∈綒饣癄t,每臺爐每小時加熱燃燒需燃?xì)?0多公斤,這些燃?xì)舛紒碜詢薜淖匀粴饣,因此儲罐運(yùn)行壓力可得到調(diào)整,我們一般都將儲罐的壓力控制在0.5MPa以下,當(dāng)儲罐液位降到5%時,我們將儲罐壓力調(diào)到0.2MPa以內(nèi),當(dāng)液化氣槽車進(jìn)站卸車時,不用開起站內(nèi)的壓縮機(jī)或泵,利用氣槽(滿載的氣槽壓力多在0.5MPa以上)和地下罐之間的壓差一小時內(nèi)可將10噸的氣槽卸車完畢,僅此一項就可節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用10萬/年。由于控制了地下罐的壓力,站內(nèi)所有供氣工藝系統(tǒng)的壓力都得到了控制,所有動、靜密封點(diǎn)都不易發(fā)生泄漏,羅芳?xì)庹疽虼吮粍?chuàng)建成“無泄漏站”。
(2)、通過地下管網(wǎng)緊急卸壓
當(dāng)?shù)叵聝薜谝坏篱y門出現(xiàn)大量泄漏時,能夠迅速地將泄漏罐內(nèi)的壓力降到0.1MPa左右對事故的處理是非常有幫助的,西安市煤氣大爆炸就是因為沒有處理好這個問題引發(fā)的。如何處理地下罐第一道閥門的泄漏呢,我們的做法是首先關(guān)閉氣化爐及所有罐的進(jìn)出口閥門,然后打開事故罐的氣相閥門,再將自然氣化調(diào)壓器出口壓力調(diào)至管網(wǎng)運(yùn)行壓力的一倍,以便快速地將事故罐內(nèi)的氣相排散到地下管網(wǎng)。我們曾
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