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軟巖中掘進(jìn)支護(hù)的應(yīng)用
摘要:通過對聯(lián)合支護(hù)治理軟巖巷道進(jìn)行了闡述,敘述了聯(lián)合支護(hù)法適用條件、支護(hù)方式、方法。并對實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析得出,軟巖巷道完全可以采用聯(lián)合支護(hù)法進(jìn)行支護(hù)。關(guān)鍵詞:軟巖巷道 支護(hù) 應(yīng)用
0 引言
雙陽礦井田面積30.15km2,可采儲(chǔ)量1.3億噸,礦井設(shè)計(jì)能力150萬噸,服務(wù)70年。
礦井采用斜井多水平開拓,二水平于2002年7月1日開工,2007年11月1日移交投產(chǎn),礦井移交時(shí),有一個(gè)采區(qū)一個(gè)綜采工作面,2009年生產(chǎn)原煤67萬噸。
雙陽礦井田煤質(zhì)牌號(hào)為長焰煤,發(fā)火期為3~6個(gè)月,最短82天,地表標(biāo)高+108m,煤層賦存深度為+30~-600m,煤層厚度0.8~3.2m,煤層頂板為油母頁巖,破碎易落,自身無承載能力,厚度為20~50m;煤層底板為泥巖、粉砂巖,膠結(jié)程度較差,遇水膨脹泥化,厚度10~50m。
1 巷道失修情況
二水平移交時(shí)巷道總長度為15763m,主要運(yùn)輸、回風(fēng)巷道大部分為錨噴支護(hù)和少量的料石碹支護(hù),回采巷道為每米兩架25#U型鋼拱架支護(hù),移交時(shí)統(tǒng)計(jì)礦井一般失修率45%,嚴(yán)重失修率為27%。巷道的大量失修給礦井生產(chǎn)帶來了諸多問題。
1.1 主要運(yùn)輸、回風(fēng)巷道失修降低了掘進(jìn)單進(jìn),嚴(yán)重影響了礦井的正常接續(xù)工作。礦井設(shè)計(jì)時(shí)將主要運(yùn)輸、回風(fēng)巷道布置在距煤底板30m深的砂巖中,錨桿噴混凝土支護(hù)7471m,料石碹支護(hù)2077m。從移交到2009年上半年料石碹支護(hù)基本全部失修,進(jìn)行翻修。錨噴巷道大部分已多次拉底,斷面縮小,噴層脫落,失修嚴(yán)重。不能滿足礦井運(yùn)輸、通風(fēng)需要,迫使掘進(jìn)隊(duì)停止掘進(jìn),進(jìn)行巷道翻修工作。2007年初到2008年上半年共翻修巷道4937m,耗資960多萬元,2008年掘進(jìn)平均單進(jìn)不到30m/月。礦井總計(jì)移交三個(gè)生產(chǎn)工作面,實(shí)際移交兩個(gè),2008年實(shí)際工作面生產(chǎn)數(shù)為1.5個(gè)/a,2009年預(yù)計(jì)工作面生產(chǎn)數(shù)1.8個(gè)/a。
1.2 回采巷道的失修使煤壁頻繁發(fā)火,降低單產(chǎn)。礦井移交時(shí)回采巷道總長度為3581m,采用25#U型鋼拱架支護(hù),掘進(jìn)時(shí)支架間距為每米兩架,凈斷面10m2。到礦井移交時(shí)巷道凈斷面一般為6m2,最小4m2,大部分支架變形折斷,失修率高達(dá)90%以上,使工作面安裝后不能正常生產(chǎn)。2008年11月投產(chǎn)到2009年3月初,僅生產(chǎn)原煤3.05萬噸,工作面平均月產(chǎn)3816噸。影響開采的因素有以下幾個(gè)方面。
第一,巷道修復(fù)影響開采。由于回采兩巷道失修嚴(yán)重,個(gè)別地段巷道斷面比設(shè)計(jì)施工斷面縮小60%,不能滿足工作面運(yùn)輸、通風(fēng)及行人等要求。礦組織一個(gè)綜采隊(duì)、兩個(gè)掘進(jìn)隊(duì)和三個(gè)維修隊(duì)共計(jì)620多人分別對移交的兩個(gè)工作面4條順槽進(jìn)行翻修。大量的翻修工作不但從環(huán)節(jié)上影響了綜采生產(chǎn),而且在安全上存在著重大的隱患。煤層頂板的油母頁巖極不穩(wěn)定,十分破碎,每次翻棚都出現(xiàn)冒頂,一般頂板冒落高度2~4m,最大高度15m。這樣,要消耗大量的材料來維護(hù)巷道頂板,對綜采生產(chǎn)影響很大。
第二,超前替換支架影響開采。綜采工作面回采時(shí),在距工作面20m以內(nèi),兩巷要用木支架替換金屬支架。由于巷道失修或經(jīng)過多次翻修,致使巷道頂板大面積活動(dòng),再加之回采超前壓力作用,在超前替換支架范圍內(nèi)壓力增大,造成頂板嚴(yán)重冒落,有時(shí)最大冒頂高度達(dá)20m。每次冒頂都造成綜采運(yùn)輸終斷,通風(fēng)和行人受阻,嚴(yán)重的影響正常開采。
2 聯(lián)合支護(hù)
2.1 巷道破壞特征 根據(jù)雙陽礦回采巷道易發(fā)火,掘進(jìn)后難以維護(hù)的實(shí)際情況,進(jìn)行重點(diǎn)攻關(guān)。
在施工三采區(qū)12層運(yùn)輸順槽時(shí)我們進(jìn)行了現(xiàn)場觀測工作。該工作面采29#U型鋼可縮性支架,掘進(jìn)凈斷面10m2,支架間距每米兩架。巷道開掘24h后觀察,支架幫頂受力,48h后每晝夜底鼓50~70mm,兩幫以每晝夜30~50mm速度收斂,拱架開始變形,斷面縮小,煤壁溫度增高。支架破壞的特點(diǎn)是支架先由超挖小的地方受力,然后超挖大的地方開始變形。25天后,巷道底鼓、變形緩慢,但是,如遇拉底和外來水的影響,巷道底鼓速度加大,支架變形嚴(yán)重,以至折斷。隨著巷道拉底次數(shù)和厚度增加,巷道底鼓及支架變形破壞程度隨之加大。
2.2 圍巖(煤壁)特點(diǎn) 雙陽井田含煤地層(煤層頂?shù)装?巖石膠結(jié)程度較差,圍巖(煤壁)遇水、受振動(dòng)迅速膨脹變形,流動(dòng)性大,所以該礦屬軟巖礦井。從巷道支架變形可以看出,巷道開掘后原始應(yīng)力受到破壞,圍巖(煤壁)遇風(fēng)、受振動(dòng)產(chǎn)生膨脹力,即巷道壓力。巷道壓力受支護(hù)阻后向巷道底板無支護(hù)處傳導(dǎo)流動(dòng),造成底鼓。由此看出軟巖有很強(qiáng)的流動(dòng)性。當(dāng)巷道底鼓變形到一定程度時(shí),圍巖產(chǎn)生新的應(yīng)力平衡,巷道呈暫時(shí)穩(wěn)定狀態(tài)。但隨著巷道遇風(fēng)、遇水、溫度變化和拉底等,圍巖(煤壁)繼續(xù)向深部風(fēng)化膨脹,流變活動(dòng)加快,這時(shí)對巷道支護(hù)會(huì)施加更大的壓力,致使支護(hù)破壞。 2.3 聯(lián)合支護(hù) 針對圍巖的特點(diǎn),我們進(jìn)行了多方面的研究和論證,最后確定用噴射混凝土的方法來封閉圍巖(煤壁),以阻止其風(fēng)化膨脹,提高支護(hù)強(qiáng)度。在施工三采區(qū)12層回風(fēng)順槽時(shí),我們選擇了斷面相同的兩種支護(hù)形式進(jìn)行試驗(yàn)。
第一種:U型鋼可縮性支架加金屬網(wǎng)、噴混凝土支護(hù),支架間距為每米兩架。掘進(jìn)作業(yè)方式為兩掘一噴,混凝土噴射厚度80~120mm。
第二種:竹錨桿掛金屬網(wǎng)噴混凝土支護(hù)。掘進(jìn)作業(yè)方式為兩掘一噴。竹錨桿長度為1600mm,用水泥藥卷錨固,錨桿的間排距為600mm,混凝土噴射厚度為100~120mm。
這兩種支護(hù)施工后我們及時(shí)設(shè)點(diǎn),對巷道位移進(jìn)行觀測。通過分析得出了巷道變化破壞,認(rèn)為巷道的破壞、底鼓、兩幫收斂三者之間是成正比關(guān)系的。從而對選擇適合本礦巖石特點(diǎn)的支護(hù)形式提供了依據(jù)。竹錨桿噴混凝土支護(hù)巷道4個(gè)月以后重新翻修。對竹錨桿支護(hù)的失敗我們了以下幾點(diǎn)原因:①圍巖松動(dòng)圈(2m)已超過錨桿長度(1.6m)②錨桿的本身強(qiáng)度不夠,受剪切力作用折斷;③端頭錨固力沒有達(dá)到設(shè)計(jì)(5噸)要求;④施工中沒有及時(shí)噴混凝土,底板沒有處理(無支護(hù))。
支護(hù)試驗(yàn)和礦壓觀測證明,U型鋼加網(wǎng)噴混凝土支護(hù)是比較可靠的。觀測120天,底鼓累計(jì)300mm左右,兩幫收斂累計(jì)不超過200mm。巷道變形不大,完全可以滿足工作面回采需要,該工作面掘進(jìn)時(shí)已全部采用這種支護(hù)形式。
噴射混凝土封閉圍巖的方法在最易發(fā)火、巷道嚴(yán)重失 修的三采區(qū)8層二片工作面兩巷得到應(yīng)用。該工作面走向長1269m,原兩巷采用U型鋼支護(hù),多次進(jìn)行翻修。經(jīng)過全封閉后,實(shí)現(xiàn)了壁后注漿,效果很好,工作面月產(chǎn)能由封閉前的幾千噸提高到5萬噸以上,可見軟巖礦井易發(fā)火、風(fēng)化、膨脹的煤體采用噴混凝土封閉的方法是可行的。
通過實(shí)踐我們不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),更加完善軟巖巷道支護(hù)方法。現(xiàn)在我們在施工回采巷道和受動(dòng)壓影響的準(zhǔn)備巷道時(shí),全部采用U型鋼和網(wǎng)噴混凝土聯(lián)合支護(hù)。在服務(wù)時(shí)間較長的永久巷道維修和施工中,我們不但采用U型鋼加網(wǎng)噴混凝土支護(hù),而且還采用了大量錨網(wǎng)噴混凝土支護(hù)。鑒于軟巖巷道遇風(fēng)、遇水就膨脹泥化、底鼓嚴(yán)重的特點(diǎn),在施工和維修永久巷道時(shí)全部采用混凝土鋪底方法封閉底板,其厚度一般為150~350mm,這樣有效地控制了巷道底鼓,防止了巷道變形破壞。
支護(hù)改革和巷道維修實(shí)踐說明,對于雙陽煤礦,只有采取各種形式的聯(lián)合支護(hù),才能克服巷道壓力。
3 聯(lián)合支護(hù)的效益
由于我們成功的應(yīng)用了聯(lián)合支護(hù),給礦井帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
3.1 減少了巷道維修量。礦井移交時(shí)巷道總長度為15763m,到目前為止,已投入2000多萬元的費(fèi)用進(jìn)行巷道維修,重復(fù)投入資金數(shù)量較大。采用聯(lián)合支護(hù)后,大大的減少了巷道維修量,雖然一次性投資較大,但總的成本是下降的。我礦采用聯(lián)合支護(hù)后,僅巷道維修一項(xiàng)每年就可節(jié)省資金1000多萬元,同時(shí)還減少了大量的巷道維修人員。
3.2 采用聯(lián)合支護(hù)后能有效地控制煤巷發(fā)火,減輕了煤層發(fā)火對礦井生產(chǎn)的危害程度,也為發(fā)火煤層的治理開辟了一條可行的途徑。
3.3 聯(lián)合支護(hù)在回采巷道中的成功應(yīng)用給工作面回采、運(yùn)輸、通風(fēng)等帶來了極大的方便,可大幅度提高綜采工作面單產(chǎn)。
工作面回采時(shí),當(dāng)回采超前壓力作用于聯(lián)合支護(hù)時(shí),混凝土噴層與U型鋼脫離,支架受力后可縮,不受破壞。在兩巷超前支護(hù)替換支架時(shí),U型鋼支架回收方便;金屬網(wǎng)與噴層形成堅(jiān)硬的人工假頂,可有效地阻止頂板油母頁巖冒落,給綜采工作面前后端頭管理創(chuàng)造了有利的條件,工作面單產(chǎn)由原來的幾千噸提高到5萬噸,最高月產(chǎn)達(dá)到7萬噸以上。
3.4 聯(lián)合支護(hù)的成功應(yīng)用大大提高了掘進(jìn)單進(jìn),緩解了礦井接續(xù)緊張程度。
由于聯(lián)合支護(hù)能有效地阻止軟巖壓力,實(shí)現(xiàn)了一次成巷,減少了大量的重復(fù)勞動(dòng),掘進(jìn)單進(jìn)由原來的30m提高到150m以上,保證了采掘接續(xù)。
3.5 聯(lián)合支護(hù)給礦井標(biāo)準(zhǔn)化管理和安全生產(chǎn)創(chuàng)造了很大的方便條件。
總之,聯(lián)合支護(hù)在我礦成功的應(yīng)用給我礦帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。但是聯(lián)合支護(hù)也有很多不足之處,主要是原材料不斷的漲價(jià)和巷道一次成本越來越高。其次是施工工序復(fù)雜,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,難以實(shí)現(xiàn)快速掘進(jìn)。
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