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托管皮帶機(jī)精細(xì)化管理現(xiàn)狀的分析論文
1、現(xiàn)狀分析
一煉鐵分廠有3條102㎡燒結(jié)生產(chǎn)線,共有皮帶機(jī)94條,累計(jì)輸送長度8229m。2011~2013年燒結(jié)皮帶機(jī)月平均故障時間(包含皮帶機(jī)引起的主作業(yè)線停機(jī))達(dá)到620min/月,故障率1.5%。頻繁的皮帶機(jī)故障制約了燒結(jié)機(jī)的正常作業(yè),同時增加了受托單位的備件支出與檢修工時費(fèi)用。
1.1原料中廢鐵、雜物多
由于入廠原料中常有廢鋼鐵、石頭等雜物混入,同時原料準(zhǔn)備工序中缺乏有效的雜物清除手段,致使雜物混入原料中,在皮帶運(yùn)輸中導(dǎo)致皮帶劃傷,造成設(shè)備故障停機(jī)。
1.2維修人員技能低
受托單位為降低用工成本,招收的員工文化程度低,業(yè)務(wù)素質(zhì)差,缺乏設(shè)備檢修技術(shù)方面的知識,導(dǎo)致現(xiàn)場檢修質(zhì)量大幅度降低。
1.3標(biāo)準(zhǔn)化檢修執(zhí)行不到位
按相關(guān)規(guī)定,設(shè)備檢修超過4h必須有書面方案,但往往因雙方執(zhí)行力問題導(dǎo)致檢修方案不統(tǒng)一,造成相同的檢修項(xiàng)目完工時間不一致,檢修質(zhì)量也參差不一。如皮帶膠接過程中不能準(zhǔn)確地割到指定帆布層,甚至損傷其他層帆布;打磨時未掌握好尺度,出現(xiàn)燒焦現(xiàn)象;配膠比例不準(zhǔn),涂抹布膠不勻,產(chǎn)生氣泡或缺膠;粘合時發(fā)生錯位等,都會影響皮帶的膠接質(zhì)量,成為皮帶接口開膠的隱患。
1.4點(diǎn)檢管理標(biāo)準(zhǔn)不科學(xué)
托管雙方單位都設(shè)置了點(diǎn)檢員崗位,所采用的點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容較簡單,原有的“五感”方法不能全面、客觀反映設(shè)備運(yùn)行的真實(shí)狀態(tài),點(diǎn)檢員也不能正確掌握設(shè)備劣化傾向,造成故障的事后維修,而不是預(yù)防性的事前維修。
1.5備件質(zhì)量缺陷
根據(jù)托管合同,皮帶機(jī)備件供貨范圍分兩部分,興澄特鋼負(fù)責(zé)傳動類如減速機(jī)、電機(jī)、電動滾筒的備件配備,其余皮帶、聯(lián)軸器、頭尾輪滾筒等部件的備件由受托單位供貨,經(jīng)常發(fā)生因備件質(zhì)量缺陷引起的皮帶機(jī)故障,雙方責(zé)任不明,影響生產(chǎn)。
2、改進(jìn)措施
2.1加強(qiáng)原料管理,防止雜物流入生產(chǎn)線
。1)提高上料工責(zé)任心,明確規(guī)定上料崗位負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原料把關(guān)。發(fā)現(xiàn)鐵器等雜物,立即停止輸送,及時處理。如因雜物帶入后續(xù)工序造成皮帶機(jī)故障,將按經(jīng)濟(jì)責(zé)任制嚴(yán)格考核。
(2)在原料進(jìn)料皮帶頭部增加電磁除鐵器,用于及時吸除料中雜鐵,降低雜鐵劃傷皮帶機(jī)率。
。3)優(yōu)化下料格篩,進(jìn)一步對原料中石頭、大件鐵器進(jìn)行清除。
2.2定期培訓(xùn)提高在崗維修人員技能
。1)對照托管合同梳理維護(hù)人員工種、技能等級,督促受托單位將不符合要求的維修人員及時清退。
。2)定期組織管理雙方點(diǎn)檢員與維修人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高整體技能水平。每半年對相關(guān)人員進(jìn)行一次考評,實(shí)行崗薪浮動與末位淘汰制。
2.3規(guī)范檢修標(biāo)準(zhǔn),完善考核制度
(1)根據(jù)皮帶機(jī)檢修通用規(guī)范,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,由興澄特鋼設(shè)備管理室重新修訂《皮帶機(jī)檢修規(guī)程》,明確皮帶膠接硫化步驟要求、聯(lián)軸器同心度調(diào)整范圍、滾筒軸承檢測標(biāo)準(zhǔn)等檢修依據(jù)。
。2)開展檢修質(zhì)量追蹤工作,詳細(xì)記錄主要設(shè)備檢修情況,如出現(xiàn)問題直接與檢修人員當(dāng)月工資掛鉤考核,從制度上促進(jìn)檢修人員責(zé)任心提高。
。3)皮帶機(jī)檢修方案由責(zé)任工程師審核,在檢修過程中進(jìn)行跟蹤、抽查,杜絕實(shí)際執(zhí)行與確定的方案不一致的問題。
。4)完善油脂給量標(biāo)準(zhǔn),制定周期更換標(biāo)準(zhǔn)。
2.4推行數(shù)據(jù)化設(shè)備點(diǎn)檢
通過點(diǎn)檢五定(定點(diǎn)、定人、定法、定標(biāo)、定期)措施,詳細(xì)記錄皮帶機(jī)運(yùn)行中電流、振動、溫度等參數(shù),再結(jié)合停機(jī)解體檢查、數(shù)據(jù)分析,全面掌握設(shè)備的完好狀態(tài)。以使設(shè)備的隱患和缺陷能夠得到早期發(fā)現(xiàn)、早期預(yù)防、早期處理。
2.5嚴(yán)把備件驗(yàn)收關(guān),實(shí)行備件質(zhì)量追蹤制
。1)興澄特鋼所供備件領(lǐng)用后經(jīng)點(diǎn)檢員、工程師、設(shè)備廠長層層把關(guān)驗(yàn)收;上機(jī)后跟蹤記錄使用情況,如發(fā)生質(zhì)量問題,及時反饋給公司采購部門直接追溯其供貨單位。
。2)受托單位所供備件先由受托單位自行驗(yàn)收,并隨附產(chǎn)品合格證,到達(dá)現(xiàn)場后會同“興澄特鋼”人員再次檢驗(yàn),確;Q性和備件質(zhì)量,合格后方可上機(jī)使用。
2.6實(shí)行分類、重點(diǎn)管理
完善皮帶機(jī)管理制度,更換、清理設(shè)備臺帳,對所有皮帶機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況和使用環(huán)境進(jìn)行分析,劃分出關(guān)鍵皮帶機(jī)和一般皮帶機(jī)。一般皮帶機(jī)實(shí)行包機(jī)制,包機(jī)到人,要求皮帶機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)部位達(dá)到規(guī)定的完好率;關(guān)鍵皮帶機(jī)將責(zé)任明確到人,重點(diǎn)監(jiān)護(hù)、重點(diǎn)防范。認(rèn)真記錄備件更換情況和點(diǎn)檢數(shù)據(jù),用統(tǒng)計(jì)方法分析、總結(jié)其正常的使用壽命,確定更換周期,提前進(jìn)行更換,減少因備件突發(fā)故障造成停機(jī)。
2.7實(shí)施設(shè)備技術(shù)改進(jìn)
(1)在主線皮帶機(jī)上安裝限位器,以防出現(xiàn)壓料時,皮帶機(jī)整體向壓料方向串動,保護(hù)皮帶不受損傷。
。2)托輥性能的改善。在內(nèi)部安裝脲醛樹脂抗沖擊拉伸彈簧,輥軸兩端采用迷宮式閉封,具有抗沖擊、抗靜電、耐磨和阻燃等特點(diǎn),使用壽命是金屬托輥的2~3倍,適合高溫物料皮帶。
(3)對坡度較大的皮帶機(jī),改進(jìn)托輪安裝角度。對托輪安裝角度進(jìn)行調(diào)整,增大了物料與皮帶機(jī)的接觸面,保證皮帶機(jī)在設(shè)計(jì)負(fù)荷下帶料,減輕了轉(zhuǎn)折部位對皮帶的磨損。
3、實(shí)施效果
通過實(shí)施皮帶機(jī)精細(xì)化管理,皮帶機(jī)工作率較為穩(wěn)定。2014年以來,3條生產(chǎn)線皮帶機(jī)月平均故障時間控制在300min以內(nèi),較往年下降了50%,故障率控制在0.7%。雙方備件費(fèi)用與檢修工時也大幅度減少,全年總維護(hù)費(fèi)用(折算)下降74.6萬元。
4、結(jié)束語
通過開展皮帶機(jī)精細(xì)化管理,從根本上解決了以前皮帶機(jī)托管工作中存在的一些問題,有效推動了企業(yè)設(shè)備管理進(jìn)步,為實(shí)現(xiàn)低故障、低成本和高質(zhì)量、高效能運(yùn)行提供了強(qiáng)有力的管理支持。
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