任務導向工業(yè)工程實踐思考
隨著實踐能力在大學生就業(yè)中越來越重要,各高校專業(yè)都越來越重視實踐性課程體系的設計。工業(yè)工程作為一門管理學和工程學的交叉性學科,更加強調(diào)在實踐性的生產(chǎn)(工作)過程中解決實際問題。下面是小編搜集整理的相關內(nèi)容的論文,歡迎大家閱讀參考。
摘要:2014年,學院工業(yè)工程專業(yè)學生參加了XG有限公司的生產(chǎn)改造項目,在實踐過程中,通過分工、明確任務、設計調(diào)查問卷,較好的完成了實踐任務。其中,數(shù)據(jù)的收集是通過現(xiàn)場調(diào)研、基層工作人員調(diào)研、負責人調(diào)研來實現(xiàn)的。
關鍵詞:工業(yè)工程;生產(chǎn)現(xiàn)場;課程實踐
XG有限公司作為學院的一個重要實踐基地,與學院一直以來都保持著良好的合作關系。2014年公司正式啟動“生產(chǎn)現(xiàn)場管理改造工程”項目,考慮到專業(yè)知識與能力、成本及最大收益率的問題,所以,由我校工業(yè)工程專業(yè)的同學協(xié)助公司完成生產(chǎn)現(xiàn)場的6S管理改善過程。
一、實踐過程
小組成員進入企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場實地觀察、觀測、搜集與企業(yè)相關的文檔資料,并多次與企業(yè)相關部門負責人討論,通過與企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場6S管理的標準做對比(例如生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)地面和容器貨架的標準要求:地面物品擺放時應有定位、標識,地面應無污染、無積水、無油污、無衛(wèi)生死角、無雜物、主干通道暢通,標志線清晰、區(qū)域劃分合理,區(qū)域線與標識清晰無剝落、安全警示區(qū)劃分清晰并有明顯的警示標志、容器、貨架本身標識明確,無過期及殘余標識等、容器、貨架無破損及嚴重變形等),發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)線工位器具定置以及生產(chǎn)線功能區(qū)域劃分等方面存在很大的問題,因此企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場成為我們的重要目標,經(jīng)過反復研究最終我們把調(diào)查對象鎖定在生產(chǎn)現(xiàn)場的中層領導和生產(chǎn)現(xiàn)場基層工作人員。
1.1基層工作人員調(diào)查
根據(jù)對企業(yè)負責人的訪談,我們發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場存在問題具有代表性的有以下幾個部門,機加車間、裝配車間、連桿車間、動力處和物流處。我們小組分別針對這幾個重點部門,并且運用工業(yè)工程基礎、精益生產(chǎn)、統(tǒng)計學的相關知識,設計了6S管理問題調(diào)查問卷。對調(diào)查問卷做出以下要求:問卷設計的方面有整理、整頓、清掃、素養(yǎng)、辦公室清潔和安全。對于整理方面,主要從作業(yè)場所、休息區(qū)和物品擺放情況展開;整頓方面,從物品的定位、標識問題進行調(diào)查;清掃重點從作業(yè)場所、設備完好情況、通道線、周轉車、周轉器具和動力總成出庫、零部件入庫進行;素養(yǎng),主要從工作人員的著裝、個人行為習慣、休息室的環(huán)境和工作人員食堂就餐環(huán)境就行調(diào)查;辦公室清潔從工作室的固定物品擺放情況、文件資料的擺放以及室內(nèi)的衛(wèi)生等進行;而安全問題主要從工作人員的安全教育知識掌握情況進行調(diào)查。問卷設計內(nèi)容,一部分是屬于被調(diào)查者能夠直接回答比較淺顯的內(nèi)容;另一部分是需要被調(diào)查者經(jīng)過仔細思考才能得到的內(nèi)容,這部分的問卷設計就是符合5W2H的應用方法。之后分別對五個典型部門的生產(chǎn)現(xiàn)場基層工作人員進行問卷調(diào)查,成功發(fā)放調(diào)查問卷,并對問卷進行統(tǒng)計匯總,與企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場6S管理的標準做對比。
1.2企業(yè)相關負責人調(diào)查
對現(xiàn)場工作人員展開問卷調(diào)查的同時,我們小組成員對機加車間、裝配車間、連桿車間、動力處和物流處五個典型部門相關負責人進行了交談。通過交談,了解企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場管理中存在的問題:上級任務下達的及時性、基層工作人員完成作業(yè)的有效性之間存在的'矛盾,生產(chǎn)現(xiàn)場管理政策執(zhí)行力度不到位,管理制度不完善、檢查部門之間的互檢性差、作業(yè)現(xiàn)場無效勞動人員普遍存在,生產(chǎn)無計劃以及物料浪費嚴重等。并依據(jù)企業(yè)相關文件資料介紹,更深層次的發(fā)現(xiàn)問題,以便提出高質(zhì)量的解決對策。
二、總結
本次調(diào)研達到了6S管理改善管理的目的,企業(yè)在實施改進措施時取得了一定的效果。這次實踐提高了學生的社會實踐能力,增強了運用知識解決實際問題的能力,有利于對理論知識的轉化和拓展。
參考文獻
[1]齊二心,劉洪偉.我國工業(yè)工程本土化研究與應用時間分析[J].管理學報,2010,07(11).
[2]張冬勻.基于精益生產(chǎn)理論的生產(chǎn)現(xiàn)場改善方法的應用[J].機電工程,2008,(10).
[3]劉樹華.精益生產(chǎn)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2011.
【任務導向工業(yè)工程實踐思考】相關文章: