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礦山充填系統(tǒng)的儀電控一體化方案設(shè)計(jì)

時(shí)間:2023-03-07 11:02:20 工程力學(xué)畢業(yè)論文 我要投稿
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礦山充填系統(tǒng)的儀電控一體化方案設(shè)計(jì)

[摘 要]主要介紹礦山充填系統(tǒng)項(xiàng)目改造的方案設(shè)計(jì),具體包括儀表、電氣、控制、工業(yè)視頻1體化設(shè)計(jì)系統(tǒng)。系統(tǒng)采用美國羅克維爾公司生產(chǎn)的SLC500控制系統(tǒng),介紹了控制系統(tǒng)的綜合設(shè)計(jì)思想、上位計(jì)算機(jī)的組態(tài)方法、下位控制器的編程思路,以及設(shè)備網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)總線的具體應(yīng)用情況。系統(tǒng)自2005年在甘肅、浙江等地礦山投入使用以來,已取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

0 引言
礦山充填是井下生產(chǎn)的重要1環(huán),充填質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到整個(gè)礦山的安全生產(chǎn)。傳統(tǒng)的充填系統(tǒng)依靠常規(guī)儀表控制充填料漿的濃度,人為因素較多,工人的勞動(dòng)強(qiáng)度大,存在不同程度的充填生產(chǎn)質(zhì)量問題。隨著計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)的普及應(yīng)用,特別是近年來現(xiàn)場(chǎng)總線設(shè)備的快速發(fā)展,為礦山充填生產(chǎn)線的改造提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。根據(jù)冶金礦山充填的生產(chǎn)現(xiàn)狀及發(fā)展需求,甘肅金川有色總公司龍首礦于2004年6月完成系統(tǒng)初步設(shè)計(jì),系統(tǒng)自2005年開始陸續(xù)在甘肅、浙江等地礦山投入使用,至今已取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

1 系統(tǒng)構(gòu)成
礦山充填系統(tǒng)由儀表、電氣設(shè)備、計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)、工業(yè)電視系統(tǒng)4個(gè)部分組成。其中測(cè)量?jī)x表22臺(tái),包括流量(有沖板、電磁)、溫度、物位(雷達(dá)式物位)、調(diào)節(jié)閥等;電氣拖動(dòng)設(shè)備19臺(tái),設(shè)備網(wǎng)變頻器10臺(tái),設(shè)備網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)操作箱12臺(tái),設(shè)備智能箱2臺(tái);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)1套;工業(yè)電視1套;6個(gè)點(diǎn),其中2個(gè)點(diǎn)由云臺(tái)控制,帶錄像功能。
系統(tǒng)構(gòu)成如圖1所示。上位計(jì)算機(jī)采用工業(yè)級(jí)的計(jì)算機(jī),Dell/1.5GHz/128MB/40GB,內(nèi)置音箱。兩臺(tái)計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)冗余控制,采用標(biāo)準(zhǔn)電腦鍵盤便于維護(hù)更換,配置軟件包括Windows2000操作系統(tǒng)、RSView32生產(chǎn)設(shè)備監(jiān)控組態(tài)軟件和RSNetWork現(xiàn)場(chǎng)總線(設(shè)備網(wǎng))管理軟件。



下位控制器采用美國歲克維爾公司生產(chǎn)的SLC500控制系統(tǒng)。包括16MHz處理器,帶工業(yè)以太網(wǎng)接口、電源、模擬量輸入輸出模板以及開關(guān)量輸入輸出模板。設(shè)備網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)總線設(shè)備包括:設(shè)備網(wǎng)適配器,設(shè)備網(wǎng)電源以及設(shè)備網(wǎng)下掛的操作箱、信號(hào)箱、設(shè)備網(wǎng)變頻器等。采用現(xiàn)場(chǎng)總線設(shè)備后,檢修工作量大大降低,設(shè)備能夠長期穩(wěn)定運(yùn)行。

2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)
整個(gè)系統(tǒng)采用了儀表、電氣、控制系統(tǒng)1體化的設(shè)計(jì)思想,F(xiàn)場(chǎng)設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸以I/O模板和現(xiàn)場(chǎng)總線的方式實(shí)現(xiàn),采用兩臺(tái)冗余上位計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)人機(jī)對(duì)話,通過下位控制器以程序指令方式實(shí)現(xiàn)全部生產(chǎn)過程的邏輯及復(fù)雜控制。
2.1 儀表電氣部分
2.1.1 儀表系統(tǒng)
儀表測(cè)量數(shù)據(jù)的顯示、報(bào)警以及調(diào)節(jié)儀表的參數(shù)設(shè)定、調(diào)節(jié)全部在上位計(jì)算機(jī)上完成。儀表信號(hào)采用2線制或4線制兩種方式通過模擬量輸入板直接采入控制器,采用標(biāo)準(zhǔn)的4~20mADC輸入信號(hào)。
現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行儀表(如調(diào)節(jié)閥)由控制器的模擬輸出板以標(biāo)準(zhǔn)的4~20mADC信號(hào)直接驅(qū)動(dòng)。
控制方案、PID回路及相關(guān)參數(shù)、連鎖邏輯報(bào)警、儀表程序指令等存貯在下位控制器中。
2.1.2 電氣系統(tǒng)
系統(tǒng)中的電氣信號(hào)傳輸采用了以下方式:
(1)控制器設(shè)置于低壓配電室,來自低壓柜的開關(guān)量輸入(DI)信號(hào)以系統(tǒng)配電電源(220VAC)的方式通過開關(guān)量輸入板直接接入控制器,不再另外設(shè)置24VDC繼電器轉(zhuǎn)換隔離。
(2)開關(guān)量輸出(DO)通過開關(guān)量輸出板,經(jīng)24VDC繼電器隔離后以無源方式輸出。
(3)所有電氣設(shè)備的機(jī)旁操作箱、遠(yuǎn)方電氣設(shè)備(如遠(yuǎn)方皮帶機(jī))、全部變頻器等設(shè)備以設(shè)備網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)總線的方式通過設(shè)備網(wǎng)適配器下掛于SLC500控制器。
(4)所有電氣設(shè)備的狀態(tài)顯示、故障報(bào)警、啟動(dòng)停止操作,以及有關(guān)數(shù)據(jù)的修改等全部在上位計(jì)算機(jī)集中完成。
(5)單臺(tái)電氣拖動(dòng)設(shè)備的操作方式設(shè)置為機(jī)旁、檢修和集中3種狀態(tài)。通過機(jī)旁操作箱的轉(zhuǎn)換開關(guān)選擇不同工作方式。當(dāng)處于檢修狀態(tài)時(shí),任何地點(diǎn)都不能起動(dòng)設(shè)備。停車功能在任何方式下都可以有效。當(dāng)設(shè)置為機(jī)旁工作方式時(shí),設(shè)備處于無聯(lián)鎖狀態(tài),主要用于設(shè)備檢修后的試車,正常生產(chǎn)時(shí)設(shè)備應(yīng)處于集中工作方式。
設(shè)備的啟動(dòng)停止、控制連鎖邏輯、電氣程序指令以及部分設(shè)備的報(bào)警功能等存貯在下位控制器中。
2.1.3 設(shè)備網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)總線
現(xiàn)場(chǎng)操作箱、變頻器等設(shè)備以現(xiàn)場(chǎng)總線的方式與設(shè)備網(wǎng)相連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和信號(hào)傳輸。
設(shè)備網(wǎng)的設(shè)備通過1747-SDN適配器下掛于SLC500控制器,網(wǎng)絡(luò)介質(zhì)采用粗纜,傳輸距離為500m,傳輸速率大于125Kb/s。
現(xiàn)場(chǎng)智能操作箱通過內(nèi)配1個(gè)1747-8B8P的BLOCK/IO模塊實(shí)現(xiàn)開關(guān)量數(shù)據(jù)的上下傳輸。
變頻器通過可選件GM5通信卡實(shí)現(xiàn)包括開關(guān)量、模擬量的雙向傳輸(包括設(shè)備狀態(tài)、啟動(dòng)停止驅(qū)動(dòng)、運(yùn)行電流、工作頻率等)。
2.2 上位計(jì)算機(jī)監(jiān)控組態(tài)
控制系統(tǒng)設(shè)置兩臺(tái)操作站,位于中央控制室操作臺(tái)上,便于生產(chǎn)操作人員對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程的監(jiān)控管理,所有的工藝生產(chǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示,可以在操作員站啟停所有的運(yùn)行設(shè)備,并對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行人工干預(yù)調(diào)整。
實(shí)際生產(chǎn)中的人機(jī)對(duì)話通過上位計(jì)算機(jī)中的BS View32監(jiān)控組態(tài)軟件全面實(shí)現(xiàn)。
生產(chǎn)設(shè)備以形象化的圖形在上位機(jī)上顯示,并且與現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備動(dòng)態(tài)對(duì)應(yīng),同時(shí)附有運(yùn)行參數(shù),便于生產(chǎn)操作工對(duì)設(shè)備的實(shí)時(shí)監(jiān)控管理。上位機(jī)組態(tài)畫面包括:工藝流程畫面、設(shè)備啟停畫面、工藝參數(shù)趨勢(shì)畫面、設(shè)備故障報(bào)警畫面和生產(chǎn)報(bào)表正常生產(chǎn)時(shí)顯示工藝流程畫面,出現(xiàn)故障時(shí)報(bào)警畫面自動(dòng)彈出,當(dāng)操作員需要啟停某1臺(tái)設(shè)備時(shí),點(diǎn)擊畫面上的對(duì)應(yīng)設(shè)備后啟停窗口會(huì)自動(dòng)彈出。
在控制系統(tǒng)的組態(tài)上,做到不同班次的操作人員有各自的登錄權(quán)限及口令,系統(tǒng)自動(dòng)記錄登陸用戶、時(shí)間以及發(fā)出的操作指令,維護(hù)工程師可以查詢所有歷史操作,便于系統(tǒng)的維護(hù)及管理。
另外,本控制系統(tǒng)支持在車間調(diào)度室對(duì)整個(gè)工藝流的監(jiān)視,但只能監(jiān)視設(shè)備及工藝流程,不能對(duì)設(shè)備進(jìn)行啟停操作,也不能對(duì)任何工藝參數(shù)進(jìn)行修改。
常規(guī)儀表盤的數(shù)據(jù)顯示、電氣操作臺(tái)的顯示等操作,全部通過上位計(jì)算機(jī)以形象的、可視化圖形方式實(shí)現(xiàn)。
2.3 下位控制器控制程序
整個(gè)工藝流程的控制程序指令框圖如圖2所示。


下位程序指令是整個(gè)控制系統(tǒng)的核心部分,所有控制功能的實(shí)現(xiàn)、設(shè)備的連鎖保護(hù)、數(shù)據(jù)的采集處理計(jì)算、復(fù)雜調(diào)節(jié)回路的完成等全部由存貯在下位控制器中的程序指令完成。數(shù)據(jù)采集由SCP指令完成,前級(jí)通過GEQ指令做比較,采用MOVE指令進(jìn)行數(shù)據(jù)清0。
所有電氣設(shè)備的機(jī)旁操作箱采用了設(shè)備網(wǎng)智能操作箱,指示燈、操作按鈕等指令全部通過設(shè)備網(wǎng)總線方式傳輸。部分儀表測(cè)量數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)單報(bào)警保護(hù)直接在上位計(jì)算機(jī)通過RSView32實(shí)現(xiàn),復(fù)雜的邏輯控制及報(bào)警保護(hù)可以通過下位控制程序?qū)崿F(xiàn)。有關(guān)儀表、電氣、控制系統(tǒng)的重故障報(bào)警可以通過外部警鈴向生產(chǎn)操作人員及時(shí)提示。
2.4 控制關(guān)鍵技術(shù)
(1)攪拌筒液位自動(dòng)控制。攪拌筒砂漿液位的穩(wěn)定是控制的關(guān)鍵。影響液位變化的變量包括:灰漿量、水量以及攪拌筒出口砂漿閥的開度。攪拌筒前的各供給量,包括水泥、水、棒磨砂等的量是穩(wěn)定連續(xù)的,攪拌筒的液位通過出口閥的開度自動(dòng)調(diào)節(jié),以實(shí)現(xiàn)液位的穩(wěn)定,液位的保持高度可以通過人機(jī)界面輸入,也可根據(jù)需要給出液位高度的死區(qū)誤差。在給定的區(qū)域內(nèi)可視為液位正常,出口閥不動(dòng)作。
(2)砂漿濃度控制。砂漿濃度與水泥量、水量、砂量相關(guān)。濃度是工藝關(guān)鍵指標(biāo),是必須確保的。砂漿濃度指標(biāo)可以通過人機(jī)界面給定,根據(jù)工作需要可以隨時(shí)個(gè)性調(diào)整。具體控制中以砂漿量的給定值為基準(zhǔn),按比例計(jì)算出需要的水泥量、棒磨砂量、水量等,這些需要各自形成閉環(huán)自動(dòng)調(diào)節(jié)并穩(wěn)定供給。通過濃度計(jì)實(shí)現(xiàn)砂漿濃度檢測(cè),根據(jù)測(cè)試值的偏離大小及時(shí)調(diào)整相關(guān)量的給定系數(shù),數(shù)據(jù)采集由SCP指令完成。
(3)給水量自動(dòng)控制。給水量控制是濃度控制的關(guān)鍵,水流量只與給水閥門的開度有關(guān)。水流量的控制目標(biāo)值在手動(dòng)方式時(shí)由操作員輸入、自動(dòng)方式時(shí)根據(jù)棒磨砂量按比例計(jì)算得出。
(4)給砂量自動(dòng)控制。給砂量通過變頻器調(diào)節(jié)。以砂漿濃度為目標(biāo),形成閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)給砂量的自動(dòng)調(diào)節(jié)。其中的控制難點(diǎn)在于皮帶過長,造成的控制滯后,在控制方法上通過微分環(huán)節(jié)的系數(shù)設(shè)定解決。

3 結(jié)束語
儀、電、控、視頻1體化方案在礦山充填系統(tǒng)的成功應(yīng)用,徹底改變了傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)模式。在礦山生產(chǎn)的發(fā)展中,具有深遠(yuǎn)的意義。特別是采用了設(shè)備網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)后,從設(shè)計(jì)、施工到生產(chǎn)運(yùn)行中的在線維護(hù)、以及系統(tǒng)后期的設(shè)備增容等都10分便利?s短了設(shè)備維護(hù)處理時(shí)間,提高了設(shè)備開動(dòng)率,降低了停工時(shí)間和間接費(fèi)用,特別是降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了企業(yè)生產(chǎn)率。項(xiàng)目投產(chǎn)后,年節(jié)約水泥、棒磨砂、尾礦等物料及人工費(fèi)用達(dá)100多萬元,經(jīng)濟(jì)效益10分顯著。

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