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高壓大功率變頻器的研制及應用
1 引言
山東風光電子有限公司是在多年研制中低壓變頻器的基礎上,綜合了國內外高壓大功率變頻器的多種方案的優(yōu)缺點,采用最優(yōu)方案研制成功的,并于2002年12月通過了省級科技成果及產品鑒定,成為國內生產高壓大功率變頻器的為數較少的幾個企業(yè)之一。
2 國內現生產的高壓大功率變頻器的方案及優(yōu)缺點
目前,國內生產的高壓大功率變頻器中,以2種方案占主流:一種是功率單元串聯形成高壓的多重化技術;另一種是采用高壓模塊的三電平結構。而其他的采用高-低-高方案的,由于輸出升壓變壓器技術難度高,成本高,占地面積大,都已基本被淘汰。因此采用高-高方案是高壓大功率變頻器的主要發(fā)展方向。
而高-高方案又分為多重化技術(簡稱csml)和三電平(簡稱npc)方案,目前有的廠家生產的高壓大功率變頻器是采用的三電平方案,而大多數廠家則是采用低壓模塊、多單元串聯的多重化技術。這2種方案比較,各有優(yōu)缺點,主要表現在:
(1) 器件
采用csml方式,器件數量較多,但都是低壓器件,不但價格低,而且易購置,更換方便。低壓器件的技術也較成熟。而npc方案,采用器件少,但成本高,且購置困難,維修不方便。
(2) 均壓問題(包括靜態(tài)均壓和動態(tài)均壓)
均壓是影響高壓變頻器的重要因素。采用npc方式,當輸出電壓較高時(如6kv),單用單個器件不能滿足耐壓要求,必須采用器件直接串聯,這必然帶來均壓問題,失去三電平結構在均壓方面的優(yōu)勢,系統(tǒng)的可靠性也將受到影響。而采用csml方案則不存在均壓問題。唯一存在的是當變頻器處于快速制動時,電動機處于發(fā)電制動狀態(tài),導致單元內直流母線電壓上升,各單元的直流母線電壓上升程度可能存在差異,通過檢測功率單元直流母線電壓,當任何單元的直流母線電壓超過某一閾值時,自動延長減速時間,以防止直流母線電壓上升,即所謂的過壓失速防止功能。這種技術在低壓變頻器中被廣泛采用,非常成功。
(3) 對電網的諧波污染和功率因數
由于csml方式輸入整流電路的脈波數超過npc方式,前者在輸入諧波方面的優(yōu)勢很明顯,因此在綜合功率因數方面也有一定的優(yōu)勢
(4) 輸出波形
npc方式輸出相電壓是三電平,線電壓是五電平。而csml方式輸出相電壓為11電平,線電壓為21電平(對五單元串聯而言),而且后者的等效開關頻率大大高于前者,所以后者在輸出波形的質量方面也高于前者。
(5) dv/dt
npc方式的輸出電壓跳變臺階為高壓直流母線電壓的一半,對于6kv輸出變頻器而言,為4kv左右。csml方式輸出電壓跳變臺階為單元的直流母線電壓,不會超過1kv,所以前者比后者的差距也是很明顯的。
(6) 系統(tǒng)效率
就變壓器與逆變電路而言,npc方式與csml方式效率非常接近。但由于輸出波形質量差異,若采用普通電機,前者必須設置輸出濾波器,后者不必。而濾波器的存在大約會影響效率的0.5%左右。
(7) 四象限運行
npc方式當輸入采用對稱的pwm整流電路時,可以實現四象限運行,可用于軋機、卷揚機等設備;而csml方式則無法實現四象限運行。只能用于風機、水泵類負載。
(8) 冗余設計
npc方式的冗余設計很難實現,而csml方式可以方便的采用功率單元旁路技術和冗余功率單元設計方案,大大的有利于提高系統(tǒng)的可靠性。
(9) 可維護性
除了可靠性之外,可維護性也是衡量高壓大功率變頻器的優(yōu)劣的一個重要因素,csml方式采用模塊化設計,更換功率單元時只要拆除3個交流輸入端子和2個交流輸出端子,以及1個光纖插頭,就可以抽出整個單元,十分方便。而npc方式就不那么方便了。
總之,三電平電壓形變頻器結構簡單,且可作成四象限運行的變頻器,應用范圍寬。如電壓等級較高時,采用器件直接串聯,帶來均壓問題,且存在輸出諧波和dv/dt等問題,一般要設置輸出濾波器,在電網對諧波失真要求較高時,還要設置輸入濾波器。而多重化pwm電壓型變頻器不存在均壓問題,且在輸入諧波及dv/dt等方面有明顯優(yōu)勢。對于普通的風機、水泵類一般不要求四象限運行的場合,csml變頻器有較廣闊的應用前景。這類變頻器又被國內外設計者稱之為完美無諧波變頻器。
我公司的設計人員經過多方探討,綜合各種方案的優(yōu)缺點,最后選定了完美無諧波變頻器的csml方案作為我們的最佳選擇,這就是我們向市場推出的jd-bp37和jd-bp38系列的高壓大功率變頻器。
3 變頻器的性能特點
(1) 變頻器采用多功率單元串聯方案,輸出波形失真小,可配接普通交流電機,無須輸出濾波器。
(2) 輸入側采用多重化移相整流技術,電流諧波小,功率因數高。
(3) 控制器與功率單元之間的通信用多路并行光纖實現,提高了抗干擾性及可靠性。
(4) 控制器中采用一套獨立于高壓源的電源供電系統(tǒng),有利于整機調試和操作人員的培訓。
(5) 采用全中文的windows彩色液晶顯示觸摸界面。
(6) 主電路模塊化設計,安裝、調試、維護方便。
(7) 完整的故障監(jiān)測和報警保護功能。
(8) 可選擇現場控制、遠程控制。
(9) 內置pid調節(jié)器,可開環(huán)或閉環(huán)運行。
(10) 可根據需要打印輸出運行報表。
4 工作原理
4.1 基本原理
本變頻器為交-直-交型單元串聯多電平電壓源變頻調速器,原理框圖如圖1所示。單元數的多少視電壓高低而定,本處以每相為8單元,共24單元為例。每個功率單元承受全部的電機電流、1/8的相電壓、1/24的輸出功率。24個單元在變壓器上都有自立獨立的三相輸入繞組。功率單元之間及變壓器二次繞組之間相互絕緣。二次繞組采用延邊三角形接法,目的是實現多重化,降低輸入電流的諧波成分。24個二次繞組分成三相位組,互差為20°,以b相為基準,a相8個單元對應的8個二次繞組超前b相20°,c相8個單元對應的8個二次繞組落后b相20°,形成18脈沖整流電路結構。整機原理圖如圖2所示。
4.2 功率單元電路
圖1 方案原理框圖
圖2 整機原理圖(為了簡明,圖中僅畫了18單元)
所有單元都有6支二極管實現三相全波整流,有4個igbt管構成單相逆變電路。功率單元的主電路如圖3所示,4個igbt管分別用t1、t2、t3、t4表示,它們的門極電壓分別是ug1、ug2、ug3、ug4、
每個功率單元的輸出都是一樣的pwm波。功率單元輸出波形如圖4所示。逆變器采用多電平移相pwm技術。同一相的功率單元輸出完全相同的基準電壓(同幅度、同頻率、同相位)。多個單元迭加后的 輸出波形如圖5所示。
4.3 系統(tǒng)結構與控制
(1) 系統(tǒng)結構
整個系統(tǒng)有隔離變壓器、3個變頻柜和1個控制柜組成,參見圖6。
圖3 功率單元主回路
圖4 單元電路波形圖
圖5 6個單元輸出迭加后的波形
圖6 系統(tǒng)結構圖
a) 隔離變壓器
原邊為星形接法,副邊共有24個獨立的三相繞組,為了適應現場的電網情況,變壓器原邊留有抽頭
b) 變頻柜
a、b、c三相分裝在3個柜內,可分別稱為a柜、b柜、c柜
c) 控制柜
柜內裝有控制系統(tǒng),柜前板上裝有控制面板、控制接線排等。由于電壓等級和容量的不同,不同機型的單元的數量不同,面板的布置也會有些不同。
4.4 系統(tǒng)控制
整機控制系統(tǒng)有16位單片機擔任主控,24個功率單元都有一個自己的輔助cpu,由8位單片機擔任,此外還有一個cpu,也是8位單片機,負責管理鍵盤和顯示屏。
(1) 利用三次諧波補償技術提高了電源電壓利用率。
(2) 控制器有一套獨立于高壓電源的供電體系,在不加高壓的情況下,設備各點的波形與加高壓情況相同,這給整機可靠性、調試帶來了很大方便。
(3) 系統(tǒng)采用了先進的載波移相技術,它的特點是單元輸出的基波相迭加、諧波彼此相抵消。所以串聯后的總輸出波形失真特別小。
5 現場應用
本公司分別于2002年8月、10月和2003年3月、4月 分別在山東萊蕪鋼鐵股份有限公司煉鐵廠、遼河油田錦州采油廠、浙江永盛化纖有限公司應用了本公司生產的高壓大功率變頻器jd-bp37-630f 2臺、jd-bp38-355、jd-bp37-550f各1臺。從運行情況看:
(1) 變頻器結構緊湊,安裝簡單
由于變頻器所有部分都裝在柜里,不需要另外的電抗器、濾波器、補償電容、啟動設備等一系列其他裝置,所以體積小,結構緊湊,安裝簡單,現場配線少,調試方便。
(2) 電機及機組運行平穩(wěn),各項指標滿足工藝要求。
由變頻器拖動的電機均為三相普通的異步電動機,在整個運行范圍內,電機始終運行平穩(wěn),溫升正常。風機啟動時的噪音及啟動電流很小,無任何異常震動和噪音。在調速范圍內,軸瓦的最高溫升均在允許的范圍內。
(3) 變頻器三相輸出波形完美,非常接近正弦波。
經現場測試,變頻器的三相輸出電壓波形、電流波形非常標準,說明變頻器完全可以控制一般的普通電動機運行,對電機無特殊要求。
(4) 變頻器運行情況穩(wěn)定,性能良好。
該設備投運以來,變頻器運行一直十分穩(wěn)定。設備運行過程中,我公司技術人員對變頻器輸入變壓器的溫升,功率單元溫升定期巡檢,完全正常。輸出電壓及電流波形正弦度很好,諧波含量極少,效率均高于97%,優(yōu)于同類進口設備。
(5) 運行工況改善,工人勞動強度降低。
變頻器可隨著生產的需要自動調節(jié)電動機的轉速,達到最佳效果,工人工作強度大大降低。
(6) 變頻器操作簡單,易于掌握及維護。
變頻器的起停,改變運行頻率等操作簡便,操作人員經過半個小時培訓就可以全面掌握。另外,變頻器各種功能齊全,十分完善,提高了設備可靠性,而且節(jié)電效果明顯。以山東萊鋼股份有限公司應用的jd-bp37-630f變頻器為例,該系統(tǒng)生產周期大約為1h,出鐵時間為20min,間隔約40min,系統(tǒng)配置電機的額定電流為80a,根據運行情況,及其它生產線的實際運行情況,預計該電機運行電流應在60a,以變頻器上限運行頻率45hz時,電流為45a,間隔時間運行頻率20hz時,電流為20a。根據公式測算節(jié)能效果達到42.7%。
6 結束語
從這幾臺這幾個月的運行情況看,我公司自行研制生產的高壓大功率變頻器,運行穩(wěn)定可靠,節(jié)能效果顯著,改善了工作人員的工作環(huán)境,降低了值班人員的勞動強度。變頻器對電機保護功能齊全,減少了維修費用,延長了電機及風機的使用壽命,給用戶帶來了顯著的經濟效益,深得用戶好評。據專家估計我們國家6kv以上的高壓大功率電機約有3萬多臺,約合650萬kw,因此,高壓大功率變頻器的市場是極其廣闊的。
參考文獻
[1] 徐甫榮. 大功率風機水泵調速節(jié)能運行的技術經濟分析[j]. 變頻器世界,2001,(8).
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